乙烯裂解氣壓縮機連續(xù)出現(xiàn)軸振動聯(lián)鎖,在兩個月內(nèi)造成壓縮機非計劃停車4次,其中導(dǎo)致乙烯裝置整體停車2次,經(jīng)濟損失非常大。對壓縮機組的工藝流程和設(shè)備狀況進行了的分析和檢查,在分析潤滑油取樣時,發(fā)現(xiàn)油箱內(nèi)有較多游離水存在,油內(nèi)水含量遠遠超過0.1%的允許值。乙烯裂解氣壓縮機由E—GBT201透平(SIEMENS公司制造)驅(qū)動,設(shè)有專門的潤滑油站,儲油量8000L,用油為MOBIL DTE OIL MEDIUM透平油,其40℃時的運動粘度46mm2/s,燃點為201℃。該透平油同時作為透平和壓縮機的密封油和潤滑油,并作為透平調(diào)節(jié)系統(tǒng)的控制油。
通過比較油箱底部每天的排水量,發(fā)現(xiàn)每天有大約10~20L游離水排出。這說明外界水進人壓縮機油系統(tǒng)是連續(xù)的,有3種原因可能引起油系統(tǒng)進水,①油冷器出現(xiàn)泄漏。②油箱或脫氣罐加熱盤管泄漏且隔板泄漏。③蒸汽透平側(cè)潤滑油進水。
首先疏通了底部疏水孔,油箱的日排水量降為5L,情況有所好轉(zhuǎn),但仍未能徹底解決潤滑油帶水問題。為此在軸承箱油封外側(cè)加了氮氣密封線,軸承箱內(nèi)潤滑油油壓為1. 8MPa,如果通人的氮氣壓力過大,一方面氮氣會通過油封進人軸承箱,影響潤滑油的正常工作,另一方面會造成較大的浪費。所以在實際生產(chǎn)中把通人的氮氣壓力控制在0.05~0.07MPa左右,從而在隔熱板與油封外側(cè)維持一定的正壓,使透平泄漏蒸汽不能進人隔熱板內(nèi),從根本上避免了凝結(jié)水進人潤滑油系統(tǒng)。經(jīng)處理后油箱日排水量接近于零。繼續(xù)觀察了一個月,油箱底部未發(fā)現(xiàn)有水排出。
活塞式制冷壓縮機按所采用的制冷劑,分為氨壓縮機和氟利昂壓縮機兩類。氨壓縮機多用作大中型制冷系統(tǒng)中的主機,而氟利昂壓縮機多用作小型制冷系統(tǒng)的主機。
按制冷壓縮機的級數(shù)分類,有單級制冷壓縮機、雙級制冷壓縮機之分?;钊街评鋲嚎s機一般都是無十字頭的,但大型的帶有十字頭。

